摘要:針對啤酒制造工廠二氧化碳計(jì)量存在的抗于擾能力弱的問題,本文以某啤酒制造工廠改造實(shí)例介紹了一種較低成本的二氧化碳計(jì)量方案。該方案通過選用抗振動(dòng)能力較強(qiáng)的V錐流量計(jì)及合適的流量計(jì)安裝位置,實(shí)現(xiàn)了較高性價(jià)比。Hi4壓力變送器_差壓變送器_液位變送器_溫度變送器
近年來隨著guojia各項(xiàng)環(huán)保、能源法規(guī)的出臺(tái)和細(xì)化,啤酒制造工廠的二氧化碳消耗成為一項(xiàng)重要的計(jì)量指標(biāo)。啤酒制造工廠二氧化碳消耗計(jì)量受設(shè)備工況限制普遍存在管路振動(dòng)大、壓力波動(dòng)大的情況,目前國內(nèi)各家工廠多采用帶溫度和壓力補(bǔ)償?shù)臏u街流量計(jì)進(jìn)行現(xiàn)場計(jì)量。渦街流量計(jì)對橫向振動(dòng)抗干擾能力弱,工廠在二氧化碳方面降耗取得成果往往不能準(zhǔn)確地進(jìn)行橫向和縱向比較,影響了經(jīng)驗(yàn)交流和改進(jìn)。
受成本限制,國內(nèi)僅有少數(shù)工廠能夠使用質(zhì)量流量計(jì)計(jì)量二氧化碳消耗。如何在檢測穩(wěn)定性和成本中取得平衡,找到高性價(jià)比的二氧化碳計(jì)量方案成為啤酒生產(chǎn)企業(yè)面臨的一個(gè)重要計(jì)量課題。本文以某啤酒制造工廠二氧化碳計(jì)量裝置改造過程為實(shí)例,介紹一套高性價(jià)比的檢測方案。
1、原有二氧化碳計(jì)量系統(tǒng)分析
某啤酒制造工廠原有二氧化碳計(jì)量采用帶溫度和壓力補(bǔ)償?shù)臏u街流量計(jì)檢測方案見圖1,渦街流量計(jì)安裝管路振動(dòng)影響明顯,增加固定點(diǎn)和防振膠墊后無明顯改善。在振動(dòng)等環(huán)境條件影響下,不能對數(shù)據(jù)有效計(jì)量。
連續(xù)數(shù)月跟蹤數(shù)據(jù)反映以下幾方面問題:
1)在顯示波動(dòng)量方面,在生產(chǎn)用氣量穩(wěn)定情況下流量計(jì)瞬時(shí)顯示值在20一300kg/h范圍反復(fù)波動(dòng);
2)在顯示值零點(diǎn)方面,部分生產(chǎn)線停產(chǎn)(使用終端閥門關(guān)閉),流量計(jì)瞬時(shí)顯示值不為“0,且在變化;
3)在累計(jì)流量方面,儲(chǔ)罐二氧化碳總量與外供總量比較差值達(dá)到10%以上。
2、2 新計(jì)量方案優(yōu)勢及解決措施
2.1 流量計(jì)原理
渦街流量計(jì)從檢測原理上對橫向振動(dòng)抗干擾能力弱,即使采用進(jìn)口高端品牌也難以解決橫向振動(dòng)問題,如果加防振座、防振膠墊、調(diào)整參數(shù)仍然不能消振就只能考慮其他檢測設(shè)備;如果采用質(zhì)量流量計(jì),可從原理上解決振動(dòng)問題,但限于質(zhì)量流量計(jì)價(jià)格是同品牌同口徑渦街流量計(jì)的2-3倍,目前國內(nèi)大多數(shù)工廠并未將質(zhì)量流量計(jì)列人二氧化碳計(jì)量配置方案。
V錐流量計(jì)是20世紀(jì)80年代后研發(fā)的新型差壓式流量計(jì),其節(jié)流布局從中心孔節(jié)流改為懸掛在管線中心的一個(gè)V型錐體來做環(huán)狀節(jié)流,這種幾何形狀與傳統(tǒng)節(jié)流組件相比,具有壓損小、穩(wěn)定性好和抗干擾能力強(qiáng)的特點(diǎn),其檢測原理如圖2所示。V錐體懸掛在管道中心,它迫使中心處的流速越來越慢,管璧附近的流速逐漸加快,從而達(dá)到使流速“勻化”的效果。其它差壓式流量計(jì)的中心處是空的,不能使流速“勻化”,因此V錐流量計(jì)在傳統(tǒng)的差壓儀表不宜測量的低流速時(shí)仍能產(chǎn)生足夠的差壓,抗干擾強(qiáng)、量程比寬,能在小流量下準(zhǔn)確計(jì)量是其#大優(yōu)點(diǎn)。
某啤酒制造工廠嘗試改用V錐流量計(jì)對二氧化碳計(jì)量,安裝調(diào)試后V錐流量計(jì)較渦街流量計(jì)抗振動(dòng)十?dāng)_能力有所增強(qiáng),主要表現(xiàn)在連續(xù)生產(chǎn)中流量計(jì)瞬時(shí)流量顯示值波動(dòng)范圍明顯減小,如前面列舉的顯示波動(dòng)量由20一300kg/h下降到20-200kg/h,但是顯示零點(diǎn)和累計(jì)流量問題仍未有效解決。投人使用后生產(chǎn)線終端閥門全關(guān)閉時(shí)瞬時(shí)流量顯示值仍有跳動(dòng),不恒為“0;累積數(shù)據(jù)顯示,分別向多條生產(chǎn)線輸送二氧化碳管路上的流量計(jì)累計(jì)數(shù)據(jù)總和與二氧化碳儲(chǔ)罐送出數(shù)據(jù)相比部分時(shí)段累計(jì)流量誤差超出5%。
2、2分析并改進(jìn)由安裝位置引起的計(jì)量準(zhǔn)確性問題
通過對相關(guān)工藝設(shè)備排查及查閱相關(guān)資料分析,發(fā)現(xiàn)管路(圖3)壓力波動(dòng)與流量計(jì)數(shù)據(jù)間存在一定聯(lián)系,#終找到原因。
經(jīng)測算,流量計(jì)安裝位置至某生產(chǎn)線使用終端閥門有450m管路(直徑37),約相當(dāng)于500L容積的緩沖空間,經(jīng)查得二氧化碳在標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)(標(biāo)準(zhǔn)大氣壓,20°C)下,密度為1. 977=2 (g/L),由氣體守恒定律(管路在室內(nèi)保溫,溫度變化可忽略)
根據(jù)現(xiàn)場檢測記錄,生產(chǎn)線暫停(用氣終端關(guān)閉)時(shí),二氧化碳供氣管路壓力在1-1.1MPa之間波動(dòng),若取標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下的覺對壓力P1=0.1MPa,則波動(dòng)下限和上線分別取覺對壓力為P2=1.1MPa和P3=1.2MPa(此處將相對壓力折算為覺對壓力),將P2、P3及標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下二氧化碳密度p=2(g/L)帶入式(2)得壓力波動(dòng)下限時(shí)的密度:P2=22(g/L);壓力波動(dòng)上限時(shí)的密度P3=24g/L。
管路壓力變化造成管道內(nèi)二氧化碳質(zhì)量的變化量△m
式中,v為流量計(jì)安裝位置到生產(chǎn)線使用終端閥門處管路容積。
通過上述計(jì)算可得出在某生產(chǎn)線暫停時(shí),管路壓力波動(dòng)一個(gè)循環(huán)(管路壓力由1 MPa升高到1. 1MPa后再下降到1 MPa)過程中有約lkg的二氧化碳經(jīng)流量計(jì)計(jì)量后因管路壓力變化又回到流量計(jì)前。
二氧化碳在管路高壓時(shí)流過流量計(jì),因?yàn)槭褂媒K端閥門關(guān)閉封閉在管路中,在管路壓力下降時(shí),部分氣體由管路又回到流量計(jì)前管路中(見圖4),并在下一次管路加壓時(shí)再次流經(jīng)流量計(jì)計(jì)量,如此反復(fù)計(jì)量,導(dǎo)致雖然生產(chǎn)線使用終端關(guān)閉,現(xiàn)場流量計(jì)瞬時(shí)顯示值不為“0。實(shí)際現(xiàn)場瞬時(shí)流量顯示值#高可達(dá)100kg/h以上,對分析結(jié)果一致。生產(chǎn)時(shí)隨管路壓力波動(dòng)也會(huì)造成流量計(jì)重復(fù)計(jì)量,只是比較停產(chǎn)時(shí)而言數(shù)量小,不易發(fā)覺。顯然這是影響流量計(jì)計(jì)量準(zhǔn)確性的一項(xiàng)主要原因。
跟蹤的另一條生產(chǎn)線數(shù)據(jù)因?yàn)楣苈份^短(約105m)且生產(chǎn)連續(xù),停產(chǎn)時(shí)間短,因此受重復(fù)計(jì)量影響較小,通過跟蹤和分析各儀表累計(jì)值也驗(yàn)證了這一點(diǎn)。
綜上分析,造成誤差的原因是流量計(jì)到使用工位之間管路長,管路壓力波動(dòng)造成流量計(jì)至使用工位前管道內(nèi)二氧化碳?xì)怏w在“加壓一減壓一加壓”過程中重復(fù)計(jì)量引起的,這一分析與累計(jì)數(shù)據(jù)在連續(xù)生產(chǎn)時(shí)誤差小,停產(chǎn)時(shí)誤差大的現(xiàn)象以及到現(xiàn)場輸送管路距離長的生產(chǎn)線停產(chǎn)較輸送管路短的生產(chǎn)線停產(chǎn)影響大的現(xiàn)象也是吻合的。
根據(jù)以上分析采取了改進(jìn)措施:在改造流量計(jì)安裝位置,將一次表安裝至接近使用終端閥門位置,大幅減小流量計(jì)至使用工位閥門間的管道緩沖空間,減少因系統(tǒng)壓力波動(dòng)造成的重復(fù)計(jì)量;在接近流量計(jì)處管路上安裝單向裝置,減少因管路壓力下降造成的氣體反向流動(dòng),進(jìn)一步減少壓力波動(dòng)造成的重復(fù)計(jì)量帶來的影響,見圖5
2.3效果驗(yàn)證
對兩條生產(chǎn)線二氧化碳流量計(jì)量系統(tǒng)實(shí)施改造后跟蹤數(shù)據(jù)如下:
1)在顯示波動(dòng)量方面,在生產(chǎn)用氣量穩(wěn)定情況下流量計(jì)瞬時(shí)顯示值波動(dòng)范圍由原來20一300kg/h減小到20一80kg/h ;
2 )在顯示值零點(diǎn)方面,原來部分生產(chǎn)線停產(chǎn)時(shí)(用氣端閥門關(guān)閉),流量計(jì)瞬時(shí)顯示值不為“0”,#大到100kg/h以上,改造后穩(wěn)定在零點(diǎn);
3)在累計(jì)流量方面,儲(chǔ)罐二氧化碳總量與外供分表總計(jì)比較誤差由原來的10%以上減小到2%以內(nèi)。
考慮到計(jì)量現(xiàn)場存在二氧化碳用量不均勻、小流量運(yùn)行時(shí)間長和振動(dòng)等干擾因素多的情況,2%的總誤差已經(jīng)是較理想的狀態(tài),用不到質(zhì)量流量計(jì)一半的成本完全達(dá)到預(yù)定的效果。
3結(jié)束語
本方案使用的V錐流量計(jì)價(jià)格與同口徑渦街流量計(jì)相當(dāng),僅為同口徑質(zhì)量流量計(jì)的1/2一1/3。只需將流量計(jì)安裝到合適位置,加人單向閥,就能取得接近質(zhì)量流量計(jì)的檢測效果,可作為同類生產(chǎn)廠二氧化碳計(jì)量的高性價(jià)比方案。
注明,三暢儀表文章均為原創(chuàng),轉(zhuǎn)載請標(biāo)明本文地址