摘要:通過對循環(huán)流化床鍋爐底渣庫下料口散裝機(jī)、料位計、負(fù)壓除塵等設(shè)施進(jìn)行改造,實現(xiàn)底渣汽車密閉計量和裝車,減少作業(yè)現(xiàn)場揚(yáng)塵的產(chǎn)生,使裝車現(xiàn)場粉塵(矽塵)達(dá)到排放要求。
1 概述
中國石化鎮(zhèn)海煉化分公司電站循環(huán)流化床鍋爐的底渣庫采用干式出灰方式, 由于汽車槽車長度較長,而底渣又有一定的堆積安息角,垂直下料的散裝機(jī)很難將槽車裝滿, 且散裝機(jī)與槽車人孔密封不嚴(yán), 高落差下落的底渣流剪切空氣產(chǎn)生誘導(dǎo)風(fēng),形成很高的氣壓,高壓氣流夾帶著粉塵、細(xì)小顆粒從不嚴(yán)密的孔隙中溢出, 使得裝車過程中產(chǎn)生大量揚(yáng)塵,嚴(yán)重污染現(xiàn)場環(huán)境[1]。
另外, 垂直下料散裝機(jī)上負(fù)壓抽吸的流通截面積較小, 運(yùn)行一段時間后很容易造成粉塵堵塞流通面,且很難清理,使槽車內(nèi)無法形成負(fù)壓。散裝機(jī)內(nèi)的料位計在底渣下料過程中因摩擦、沖擊等因素作用極易失靈,不能正常使用,裝車過程中產(chǎn)生冒料溢出粉塵,影響裝車計量,污染環(huán)境。
為解決底渣汽車裝車現(xiàn)場粉塵污染這一問題,經(jīng)過現(xiàn)場勘查和方案探討,決定從散裝機(jī)、料位計、負(fù)壓抽塵等設(shè)施著手進(jìn)行改造,改造后底渣實現(xiàn)了密閉裝車,現(xiàn)場環(huán)境大大改善。
2 下料散裝機(jī)改造
為確保底渣裝車粉塵能得到有效控制, 避免垂直下料產(chǎn)生高氣壓揚(yáng)塵, 將垂直下料散裝機(jī)改成“Y”型下料散裝機(jī),shou先對汽車槽車進(jìn)行改造,統(tǒng)一汽車槽車頂部兩個下料人孔的間距和頂部距地面高度等,做到全密封,以確保裝車過程中下料人孔與“Y”型散裝頭密封對接。改造方案: ①確定兩個散裝頭之間的距離與汽車槽車頂部兩個下料人孔距離一致; ②把垂直下料散裝機(jī)改成中間夾角為 90°的“Y”型下料散裝機(jī), 一方面是為減少高落差下落的底渣流剪切空氣產(chǎn)生誘導(dǎo)風(fēng)而導(dǎo)致大量揚(yáng)塵溢出, 另一方面可以有效增大底渣裝車過程中的底渣流量, 減少裝車時間; ③在散裝機(jī)下料管道上增加相應(yīng)的氣動閘閥;④增加氣動伸縮下料口,下料口密封座內(nèi)設(shè)有彈簧、發(fā)泡橡膠等,既保持密封,又可以起緩沖作用[2]。
3 料位計改造
底渣裝車進(jìn)行密閉出灰裝車改造后, 底渣車輛放灰的料位無法人工監(jiān)測。 裝車過程中受底渣庫料倉料位高度、底渣粒徑變化等影響,通過時間控制進(jìn)料量無法準(zhǔn)確地做好汽車槽車內(nèi)底渣料位的控制,極易出現(xiàn)冒料現(xiàn)象,造成底渣放灰裝車過程中的二次揚(yáng)塵。
通過對壓力開關(guān)料位計、音叉開關(guān)料位計、激光料位計、 雷達(dá)料位計等多種型號的料位計進(jìn)行試驗、比對,選擇更能實現(xiàn)準(zhǔn)確計量的料位計。其 中,激光、雷達(dá)料位計會受粉塵、凹凸面等影響不適宜作為底渣裝車的料位計使用; 壓力開關(guān)料位計因底渣的堆密度小, 顆粒間間隙大而不能滿足壓力開關(guān)動作所需的壓差, 車內(nèi)底渣料位達(dá)到設(shè)定料位后無法及時發(fā)出信號關(guān)閉下料閘閥; 音叉信號料位計可以有效判斷放渣過程中的料位高度,但由于音叉料位計安放在散裝管道內(nèi),在放渣過程中發(fā)生的摩擦、沖擊等極易造成料位計失靈,增加維護(hù)工作量和設(shè)備成本。
經(jīng)過綜合考慮分析, 采用音叉開關(guān)料位計更合理,為減少摩擦、沖擊而造成料位計失靈,在料位計外增設(shè)了保護(hù)套管, 同時設(shè)置了可隨散裝頭上、下伸縮的伸縮桿,確保汽車槽車內(nèi)底渣料位測量準(zhǔn)確而不會產(chǎn)生冒料。
4 負(fù)壓抽塵設(shè)施
垂直下料散裝機(jī)的負(fù)壓抽吸流通截面在底渣下料管的外側(cè)圓周,流通截面積小,在負(fù)壓抽吸過程中氣流夾帶的粉塵極易堵塞流通面, 且不易清理,使槽車內(nèi)無法形成負(fù)壓,造成揚(yáng)塵外溢,污染環(huán)境。將“Y”型下料散裝機(jī)的下料管道上接一根負(fù)壓除塵管道,引入循環(huán)流化床鍋爐的電除塵器,利用電除塵器的負(fù)壓把裝車過程中產(chǎn)生的揚(yáng)塵抽入電除塵器內(nèi)進(jìn)行除塵處理, 從而減少布袋除塵等設(shè)施的投入成本和維護(hù)成本,見圖 1。
5 改造后底渣裝車流程
改造后“Y”型下料散裝機(jī)見圖 2。密封汽車槽車就位后,操作氣動伸縮頭,與槽車車頂?shù)膬蓚進(jìn)料口對接,并施加一定的壓緊力以保證密封。散裝頭密封座內(nèi)設(shè)置彈簧、橡膠墊用以緩沖和密封。下料時,氣動下料閥 2 打開、下料閥 1 關(guān)閉,排氣閥 1打開、排氣閥 2 關(guān)閉,底渣從下料閥 2 口下料,同時風(fēng)機(jī)通過排氣閥 1 向電除塵排氣, 待下料閥 2口裝滿后再切換到下料閥 1 口下料。 下料過程相關(guān)信號編制好相關(guān)程序,引入現(xiàn)場的就地控制柜, 由 PLC 自動控制。
6 結(jié)束語
通過對垂直下料散裝機(jī)的改造, 使循環(huán)流化床鍋爐底渣汽車裝車現(xiàn)場粉塵污染得到有效的整治,經(jīng)監(jiān)測,底渣庫內(nèi)粉塵(矽塵)濃度為 0.5 mg / m3左右,達(dá)到了 GBZ 2.1—2007《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值 第 1 部分: 化學(xué)有害因素》 中粉塵(矽塵)濃度不高于 1 mg / m3 的要求,并使底渣裝車實現(xiàn)全自動操作,同時設(shè)備磨損大幅的降低,相應(yīng)的維護(hù)工作量也大幅的降低, 運(yùn)行可靠性大幅的提高。